造成SCR工藝的脫硝裝置氨逃逸濃度大于3ppm的原因比較多,無非人、機、料、法、環五方面,其中***直接的也是***主要的原因包括:
裝置本身的催化劑模塊箱間的安裝密封是否可靠?催化劑模塊箱的安裝策略,以及模塊箱之間上下密封件的結構形式、安裝質量,決定了裝置本身固有的煙氣旁路逃逸的程度。
是否過量噴氨?在SCR裝置催化還原能力的額定參數范圍內,氨逃一般隨噴氨量增加而增加。出現過量噴氨,一方面可能是SCR裝置入口煙氣中的NOX濃度偏高造成,另一種可能是飛灰堵塞了催化劑表面的毛細孔,或催化劑失效、失活等因素,影響了催化劑的還原能力所致。

另外,不可忽略的間接原因有:
催化劑飛灰堆積、堵塞與磨損:來自省煤器出口的爆米花狀的大顆;覉F,或者來自反應器***部局部的大塊團灰集中坍塌,堵塞了催化劑的入口小孔,造成催化劑有效過煙表面減少,煙氣從未堵塞的催化劑表面通過時速度加快并快速磨損,直至過煙的催化劑局部出現磨損塌陷失效,氨氣隨煙氣直接從磨損塌陷處逃逸。
煙氣中氨氣分布不均:稀釋后的氨氣在SCR進口煙道中的二次拌和不理想,出現在反應室時的氨氣存在分布不均的現象,局部濃度高的地方氨逃量就會大些。這種不均勻,可能是噴氨格柵各路供氨節流調節不理想造成,也可能是噴氨格柵管道磨穿等原因造成,需要在運行階段加以調控(而后者往往已經很難調控)。
測量裝置取樣點不具有代表性:由于煙氣取樣測點分布較少,煙道內煙氨混合氣體中的氨氣濃度分布均勻性本來就不好,或者取樣點口部飛灰粘黏作用,使所取到的煙氣樣品參數偏離實際,反應不了氨氣濃度瞬態平均水平。
還有其他一些次要因素,如人的因素等。
鑒于此,解決氨逃逸濃度大于3ppm的問題,應從主要原因、直接原因上下手。在設計制作安裝階段,應盡可能采取措施,降低SCR裝置本身固有的煙氣旁路逃逸水平,以實現氨逃逸率<1ppm。
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